中广网库车9月9日消息(记者孙涛 库车台记者李学玲)塔河油田采油三厂硫磺回收装置自2009年12月5日投产运行以来,已累计回收硫磺27吨,使放空燃烧气体硫化氢深度从18万ppm以上降到最高不超过1ppm,基本实现了硫化氢气体零外排。
该硫磺回收装置投资2400余万元,设计最大酸气处理为每小时处理230方,日回收硫磺2吨,年累计可回收硫磺730吨,是塔河油田第一套集天然气脱硫、轻氢回收和硫磺回收于一体的现代化装置,采用可靠、成熟、适用的自循环LO-CAT工艺技术回收硫磺,以提高天然气的综合利用率,降低硫的外排量,设计年减少二氧化硫排放2190吨,装置具有溶液循环量小、不产生废液的优点,极大提高了资源的利用率。
该装置的采用,充分利用塔河油田的油资源,实现了含硫天然气低标外排,减少了对空气的污染。自稳定投产以来,酸气输入流量、吸收氧化塔液位、氧化塔空气流量、配比溶液温度、PH值等指标都在可控范围之内,流化氢浓度最高没有超过1ppm,基本实现了零外排。据悉,该装置为中石化系统上游板块中的第一套。
塔河采油三厂副厂长宋刚说:环保工作是一项功在当代,利在千秋的工作,这套装置运行以来,至今已累计回收硫磺27吨,减少二氧化硫外排约80多吨,应该说在二氧化硫的减排上做出了突出贡献,按照最大设计能力,这套装置年可累计减少二氧化硫的外排量达到2190吨。
由于该装置所用催化剂为美国进口,年运行费用高达180多万元,以硫磺价格600元/吨计算,即使该装置满负荷运行,在不考虑运行成本的情况下,也需要55年才能收回成本。因此该项目是中石化西北油田分公司上马球的一个纯环保项目,没有经济效益,但社会效益、环保效应巨大。